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山东某热电公司关于#1机组跳闸的事故的通报

2019-01-10 23:33:22

一、事故经过

2018年12月09日三值白班,跳闸前正常运行状态,10:50分,负荷331MW,供热五抽流量为128t/h,工业抽汽4t/h,煤量147t/h,主给水1126.8t/h,水煤比7.66,小机转速5536r/m,低调门75.4%,小机转速指令88.62,反馈88.28,小机转速在自动,给水主控在手动,TF方式,锅炉主控在手动,汽机主控在自动,燃料主控在手动,主蒸汽温度576.36度。

10:50:42秒 由于锅炉主蒸汽温度576.36度,温度还在上涨,快要超温,主值王培银,10:51:09秒煤量由146.7吨减到142.05吨,增加给水流量至1181.59t/h,反馈1167t/h。

10:52:02秒小机指令93.41反馈90.57,水煤比8.1,转速偏差大。

10:52:05秒汽泵转速自锅炉DCS盘跳到手动,给水流量降为1170t/h。

10:52:06秒主蒸汽汽温超过579度,在锅炉汽水DCS盘手动增加汽泵转速,增加指令至96.01反馈为92.94,给水流量为1194t/h,指令由93.41加到96.01高调最高开到53.44%。

10:52:40秒转速偏差大汽泵跳到汽机MEH盘转速自动,转速为5767r/min。

10:54:57秒手动解到“软手操”,减阀位,10:54:57秒—10:55:48秒减阀位过程中,高调一直在50.1%不降,给水流量一直在1194.6t/h不降,想从软手操切到“转速自动”,投入“锅炉自动”从锅炉调节,投到转速自动时,转速上升至6167r/min,高调由50.18%开到72.35%,锅炉盘汽泵转速指令93.1,反馈为100%,看到转速上升,来不及调节,汽泵已跳闸,首出原因:转速L开关输出,锅炉MFT首出原因:给水泵全停。经热工人员查询汽泵最高转速达到6254r/min。

二、原因分析

1、运行人员在切除小机“软手操”方式后,投入“锅炉自动”时,小机高调门的开度指令瞬间增大,导致小机高调门瞬间开大,造成小机超速事故的发生。

2、为提高汽动给水泵转速,我厂曾修改给水泵汽轮机高调门指令函数,高调门指令函数变动后,当高调门开启,小机在“软手操”控制方式切为“自动”控制时指令会有扰动。此扰动是小机软手操切自动瞬间,小机高调指令突然变大的根本原因。

三、防范措施

1、各值在调整机组负荷时,尽量防止小机高调门开启。责任人:各值值长,时间:长期执行。

2、需要投入小机“软手操”控制方式时应注意小机转速和小机调门的开度。责任人:各值值长,时间:长期执行。

3、运行工况需要解除小机“软手操”控制方式时,应在小机高调门关闭后进行操作。责任人:各值值长,时间:长期执行。

4、生技部协调MEH厂家、小机厂家、商量修改方案,修改MEH控制逻辑中参数,消除更改高调门指令函数对控制回路的影响,保证在任何情况下软手操/自动控制均能无扰切换。责任人:姜林,时间:2019年1月30日前完成。

四、考核

本次汽动给水泵超速跳闸,引发锅炉MFT,造成机组跳闸,构成设备一类障碍,因属设备原因,不予考核。

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