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神东煤炭皮带机公司工艺改造让合格率达到100%

来源:神东煤炭集团 2018-11-19 00:00:00

近日,神东煤炭皮带机公司托辊车间员工对生产托辊时的“车沟槽”生产工艺进行了改造,新工艺操作简单方便,产品合格率达到100%。

“车沟槽”是生产托辊时保证产品质量的重要工序之一,原工艺使用的车刀是白钢刀,该刀使用过程中极易磨损,且岗位工需要磨出一个宽度为2.15毫米或者2.65毫米的刀尖方可使用。且车沟槽过程中,托辊轴与固定轴套在切削中,存在打滑现象,导致轴套磨损严重,需要频繁更换,岗位工操作不便,工作效率低。

为此,该车间技术人员对此项工序进行了改造:一是对车刀进行了改造,刀体形状做成可直接使用的形体,在使用过程中省去旋转刀架的操作步骤;刀头直接使用硬质合金钢刀片,这种材料硬度大、耐磨性好、切削流畅,岗位工不用磨刀,操作方便简单,节约工时且提高了产品合格率。二是重新设计了轴套结构,将锥形轴套结构改成了齿形分布,增大了托辊轴与固定轴套的摩擦力,使得托辊轴在切削力的作用下中心线不发生偏移,保证产品的质量。三是增加了车刀进改定位装置,岗位工不需要按照传统的读数方法确定进给量,只需摇动进刀手柄即可完成,避免了沟槽或深或浅的情况,大大提高了卡簧槽的尺寸精度。

新工艺运用以来,员工纷纷点赞,操作工贾建军说:“新工艺让我每天节省了一个小时的磨刀时间,操作简单、精度准确,最重要的是再也不用担心此工序会导致产品不合格了。”

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