电力18讯:
近日,鸭溪电厂自发研究组装的钢球筛选机投入使用,该设备解决了磨机钢球筛选过程中费时耗力等问题,不仅提高工作效率,还节约人力资源,为企业带来了大效益,成为贵州火电企业第一家实现自动化钢球筛选的企业。
据了解,锅炉磨煤机、石灰石球磨机的废钢球筛选工作皆采用人工手动筛选,几吨的钢球筛选工作需要耗时十多天,不仅费时,还大量消耗了工作人员体力。为了提高工作效率,该厂燃运部召集热机和电热部组成"金点子"团队,研究利用废旧钢料及废旧电机,在工作之余自制了一台钢球筛选机,此设备要运行时需直接将筛选机送至磨机底部入孔处,打开磨机筒体入孔门,筒体内的钢球会直接进入筛选机内,经试运行后,其取得了较好的效果,生产力明显提升,也减轻了工作人员的劳动强度。
经计算,该厂共16台磨煤机、5台石灰石球磨机,若平均每台磨机一年筛选钢球一次计算,每次使用钢球筛选机可节约10天,全年便可节约210天,每年为企业节约资金80万元,大大的解放了劳动力。