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12月21日山东某电厂4号机组异常停运分析报告

2019-01-05 11:05:48

一、事件分析

机组编号

#4

停机时间

2018年12月21日08:18

设备简况:

主机系统介绍:

山东某电厂4号145MW高背压供热机组,配套465吨/小时循环流化床锅炉,DCS系统采用北京华能自动化工程公司PineControl分散控制系统,2002年上电运行,共包括11个控制站(DCCS 机组协调控制系统、DBMC锅炉侧模拟量控制系统、DTMC 汽机侧模拟量控制系统、 FSSS 锅炉自动燃烧控制系统、 SOOT 锅炉吹灰控制系统、INTE 发电机组联锁保护与电气控制系统、 SEQB 发电机组锅炉侧辅机程控系统、SEQT 发电机组汽机侧辅机程控系统、DDEH 汽轮机数字电液控制系统、PIOP 热工测量与公用控制系统及远程IOP系统、SNCR脱硝系统)。

2016年对主要控制站DPU及电源模块进行了更换。

事前工况:

2018年12月21日08点18分,#4机负荷90MW,床温924℃,氧量3.9%,给煤量56t/h,主汽压力9.08MPa,主汽温度539℃,再热汽温542℃,床压8.9KPa,A B一次风机、A B二次风机、A B引风机运行。汽轮机单阀运行状态,EH油压14.2MPa。

事件经过:

12月21日08:18时,#4机组运行中跳闸、锅炉MFT,首出:发电机保护动作(逆功率保护),SOE记录首发:汽轮机主汽门关闭。

锅炉MFT,床温大幅下降,旋风分离器入口烟温低,脱硫效率低,造成NOx  08:00-09:00小时均值超标一小时。

08:25,热工人员赶到#4工程师站查看SOE记录为“8:18:43主汽门关闭、8:18:45发电机跳闸”,查阅机组跳闸后DEH系统首出为“发电机跳闸”,MFT首出为“汽机跳闸”,查看DCS状态图无异常报警;检查DDEH控制站主汽门控制回路逻辑,DO控制信号未发出。

到#4机组电子间DDEH控制柜进行检查,控制站DO输出模块2-2及2-3无异常灯亮;检查DO012(#1高主门开关电磁阀)、DO013(#2高主门开关电磁阀)、DO029(#1中主门开关电磁阀)、DO030(#2中主门开关电磁阀)继电器指示灯均点亮,已经动作;从控制站2-2及2-3DO模块输出端子处拆除以上四个继电器接线后继电器灯熄灭,恢复正常,排除继电器故障的可能。

对2-2及2-3DO模块其它输出通道进行测量检查,发现2-2模块第8点及2-3模块第7点已经接通,而模块相应指示灯未点亮,初步判断DO模块故障。

10:20热工人员将以上两DO模块更换备品,恢复接线,模块指示灯及关联的继电器均无信号发出,测量模块输出均正常,与模块指示灯显示对应。

10:30对主汽门开关电磁阀DCS控制回路继电器、电缆及开关电磁阀直流220V控制回路电缆进行阻值和绝缘测试,均合格。机架两个电源模块检查无异常,控制继电器直流24V电源、电磁阀直流220V电源测试符合要求。

10:45汽轮机冲转,10:57全速,11:02机组并列。

综上所述跳机原因为:汽机主汽门误关,主汽门全关信号送至电气逆功率保护回路,发电机保护动作。

原因分析:

1、DDEH控制站DO模块老化故障,DO信号误发,造成汽轮机主汽门关闭。

2、12月27日DCS厂家反馈两个故障DO模块检测结果:DO输出2-2模块(产品序列号020517  0003)8、12、13通道信号输出元器件损坏,DO输出2-3模块(产品序列号020517 0004)7、13、14通道信号输出元器件损坏。

 

3、#4机跳闸,锅炉MFT后,氧量大幅升高,造成NOX折算浓度大幅升高,同时旋风分离器烟温降低至脱硝反应温度以下,脱硝反应效率降低,造成NOX小时均值超标一小时。

暴露问题:

1、对超期服役设备的风险辨识不足。DCS系统从2002年上电运行,连续运行16年,造成电子元器件老化、可靠性下降。

2、隐患排查不到位,2016年仅对主要控制站DPU及电源模块进行更换,未对DCS系统进行整体检测评估,对重要I/O卡件发生故障的隐患和后果估计不足,重要的I/O模块未更换。

3、SOE没有接入发电机逆功率动作信号。

4、各主汽门开关指令未充分相互独立,重要DO输出测点未充分冗余配置。

防范措施:

1、更换DDEH控制站故障DO卡件。已完成。

2、对更换下的DO故障卡件发至厂家(福大自动化),硬件检测。已完成。

3、发电机逆功率动作信号引入SOE。

4、利用机组检修增加2块DO模件,将4个主汽门开关电磁阀信号分别接入4个DO模件,使各主汽门开关指令相互独立。

5、加强DCS日常巡检,在DCS改造实施之前增加巡检次数至每日2次,尤其注意查看故障报警信息,以便及时发现系统异常情况。立即执行。

6、申报2019年更改项目,对4、5机组DCS进行升级改造。

7、机组MFT后及时进行恢复,提高旋风分离器处温度水平至脱硝反应温度以上。已完成。

二、防范措施落实表

序号

措施内容

1

更换DDEH控制站故障DO卡件。

2

对更换下的DO故障卡件发至厂家(福大自动化),硬件检测。

3

发电机逆功率动作信号引入SOE。

4

利用机组检修增加2块DO模件,将4个主汽门开关电磁阀信号分别接入4个DO模件,使各主汽门开关指令相互独立。

5

申报2019年更改项目,对4、5机组DCS进行升级改造

6

机组MFT后及时进行恢复,提高旋风分离器处温度水平至脱硝反应温度以上。


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