本网讯(杨芳 李微颖 ) 近日,华电国际十里泉电厂6号炉D磨煤机最佳钢球级配顺利通过试验。试验结果显示,在运行出力不变的前提下,按照最佳磨煤机钢球级配方案,配合新型节能钢球加装,比原磨煤机节电20%以上,取得了显著的节能效益。
十电目前三台运行机组共装配筒式钢球磨煤机10台,均为单进单出磨煤机。近年来,受煤炭市场变化等因素影响,该厂实际入炉煤质与设计值有所偏离;原有的磨煤机加装钢球以磨煤机电流为参照依据,采取定期加装大直径钢球方式,造成筒体内部不同直径钢球比例存在不合理。以上因素一方面影响磨煤机出力,另一方面造成制粉单耗较高,制约了机组运行的经济性。就此,该厂决定对6号炉D磨煤机进行钢球级配试验,以确定最佳钢球级配和合理的钢球装载量,进而提升制粉系统经济运行能力、达到节能目的。
试验过程中,该厂根据现场磨煤机的各项参数及运行工况反复计算,确定了减少钢球的添加总数量和按比例添加不同直径钢球的方案。同时,为提高钢球耐磨性,探索在普通高铬钢球的基础上添加适量钨、铬等合金元素,通过特殊的热处理工艺研发了超高铬节能耐磨钢球。经过试验,在磨煤机出力较之前略有提高的情况下,运行电流降低明显;磨煤机单耗平均降低6.6kWh/t煤;煤粉细度接近于设计值,收到了预期成效。
十电目前三台运行机组共装配筒式钢球磨煤机10台,均为单进单出磨煤机。近年来,受煤炭市场变化等因素影响,该厂实际入炉煤质与设计值有所偏离;原有的磨煤机加装钢球以磨煤机电流为参照依据,采取定期加装大直径钢球方式,造成筒体内部不同直径钢球比例存在不合理。以上因素一方面影响磨煤机出力,另一方面造成制粉单耗较高,制约了机组运行的经济性。就此,该厂决定对6号炉D磨煤机进行钢球级配试验,以确定最佳钢球级配和合理的钢球装载量,进而提升制粉系统经济运行能力、达到节能目的。
试验过程中,该厂根据现场磨煤机的各项参数及运行工况反复计算,确定了减少钢球的添加总数量和按比例添加不同直径钢球的方案。同时,为提高钢球耐磨性,探索在普通高铬钢球的基础上添加适量钨、铬等合金元素,通过特殊的热处理工艺研发了超高铬节能耐磨钢球。经过试验,在磨煤机出力较之前略有提高的情况下,运行电流降低明显;磨煤机单耗平均降低6.6kWh/t煤;煤粉细度接近于设计值,收到了预期成效。